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獨石化煉油廠焦化車間:責任的刻度 ---羽通快訊

更新時間:2015-04-09      點擊次數:1132

焦化車間實施技術改造,讓閥門的開合情況轉化成電子數據,并通過圓盤刻度形象地顯示,讓崗位工人操作閥門開度到1%,提高了裝置運行平穩率,大幅減少了放空火炬燃燒時間,降低了生產成本。

4月5日,雪后的獨山子。17時,武占軍坐在控制室焦化操作臺前,眼睛盯著監控屏上跳動的數字,右手執筆做著記錄,左手持對講機發出指令:“1號冷卻塔放空閥,開大1個刻度。"

焦炭塔上端,離地18米的放空閥前,劉偉隨著指令地操控著放空閥。放空閥的上方,掛著一個電子顯示圓盤,直徑一米多。圓盤上的刻度,被等分為100份。

正是這個顯示盤,幫助劉偉和他的工友,讓他們操作閥門從靠經驗變成看數據,將閥門開度到1%。正是靠著1%背后的精細化管理,獨山子石化公司煉油廠2014年煉油加工損失率降低0.02個百分點,相當于節省2000噸原油,取得了良好的經濟效益。

放空閥的“郁悶"

在焦化車間,每天需要通過控制放空閥,讓氣態油冷凝成液態,從而進入后續工序深度加工?!叭绻趴臻y開大了,冷卻塔不能將油從氣態*冷卻成液態,按照安全操作流程,仍呈氣態的部分油氣就會進入火炬被燃燒放空。"武占軍解釋了放空閥不能開得過大的原因。

然而,放空閥也不能開得過小。在焦化車間,兩臺冷卻塔交替運行,一臺放氣泄壓的時間,正好是另一臺進行生產的時間。每次放氣泄壓,需要在30分鐘內完成。如果閥門開得過小,30分鐘內不能完成放氣泄壓任務,就會影響另外一個冷卻塔的正常放氣泄壓,嚴重時甚至會造成憋壓引發事故。

為保障裝置安全,崗位工人以前操作放空閥時,往往寧可偏大也不敢過小,火炬放空燃燒難以避免。放空燃燒的越多,原油加工損失率越大,產品收率就越低,制約生產效益提升。

“滅火炬"的夢想

火炬燃燒,燒的是油氣,損失的是效益。能不能減少放空燃燒滅掉火炬?多年來,控制室與操作崗的內操、外操千方百計努力配合,雖然取得一些成效,卻不盡如人意。

冷卻塔放空時,壓力將從0.18兆帕下降到0.02兆帕。按照安全規范,壓力下降需要保持平緩。在壓力不斷下降的條件下,要想通過控制閥門大小來調節流量,是件難度很大的技術活。

閥門從關閉到*打開,手柄要轉動20多圈,帶動絲桿橫向行程達五六十厘米。閥門開口大小,手底下操作的準頭全憑工人的經驗?!翱山涷灢皇且粌商炀湍苡械?。"劉偉撓撓后腦勺,有些不好意思地說:“再有經驗的老師傅,也不敢打保票,就更別說我們年輕人了。"

為了“滅火炬",從煉油廠到車間想了很多辦法,定任務、下指標,獎懲辦法也用上了,可是火炬問題仍然難以解決?;鹁嬉恢?,燒得干部員工心里火急火燎。武占軍說:“那些日子是有想法沒辦法,大家干著急啊。"

給力的小工具

改變源于一個刻度圓盤。

2013年年底,煉油廠實施技術改造,給放空閥安裝上電子顯示圓盤,將閥門開合情況以數據和指針形式直觀顯示,并到1%。

有了電子顯示圓盤,控制室里傳出的指令悄然發生改變?!斑^去,開大點、再大點,太大了,關小點、再小點。"武占軍說,“現在發出的指令更具體,閥門開多少、關多少都明確指出刻度。"

在劉偉眼里,電子顯示圓盤更像是一個實用工具,不但讓控制室傳出的指令可操作性更強,還可以幫助自己更加地操作閥門?!斑@可是個好工具,有了它我們操作閥門不再靠經驗,可以看數據了。"劉偉高興地說,“這樣的圓盤,已掛到廠里每一個需操控閥門的裝置上。"

電子顯示圓盤,讓“滅火炬"從想法變成現實。2014年,獨石化煉油廠火炬放空燃燒時間減少133個小時。

在獨石化煉油廠采訪時,記者看到很多類似電子顯示圓盤的工具。在火炬放空裝置前,員工安裝回收氣柜,把工藝流程中10多個節點可能產生的余氣收集起來,并通過壓縮機回輸流程,重新投入工藝生產。依靠回收氣柜,這個廠每天可回收瓦斯氣2萬余立方米。員工為制氫裝置增加回收流程,每小時可減少氫氣排放1500立方米。

電子顯示圓盤、回收氣柜、回收流程,依靠這些小工具、小裝置,管理精細從夢想變為現實。在煉油專業8項核心指標中,獨石化煉油廠2014年有4項指標進入集團公司前三名,煉油加工損失率降低到歷史*水平。